深化“双学三创”活动典型之二 做“金牌”蓝领
青岛政务网 发布日期 : 2005-06-09
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  今年27岁的郭锐,1997年进入南车四方机车车辆股份有限公司。他坚持勤奋学习、刻苦钻研业务技术,在领导和师傅们的帮助教育下,从一名普通技工成长为一名业务技术尖子———2002—2003年,先后被评为青岛市技术能手、山东省技术能手,获得了山东省“富民兴鲁”劳动奖章,并被晋升为技师;2004年,在中央企业和全市职业技能大赛中分别获得钳工大赛银奖、第一名的成绩,先后被授予中央企业技术能手、青岛市技术能手和全国技术能手称号,被公司聘任为高级技师、第一位内燃机车钳工首席制造师。

    郭锐所在的总装班,担负着铁路内燃机车的核心零部件组装任务,新知识、新材料、新技术不断应用于生产中,要创新、要有所作为,没有扎实的理论基础和高超的技术水平,只能是空想。他在抓紧自学的同时,积极争取系统学习机会,在公司的大力支持下,他考入青岛职业技术学院机电一体化大专班。近两年,他不但取得了大专文凭,还先后自学了《钳工工艺学》、《制造工艺学》、《电工基础》、《机械制图》等课程,使自己的知识水平有了很大提高,为解决生产中的实际问题打下了理论基础。

    学习了许振超的事迹,他进一步懂得了作为产业工人要创出一流的业绩,没有过硬的技术支持,就是空谈。他天天坚持基本功训练,工余时间就躲在机器旁琢磨。机车液力传动箱的核心部件“涡轮”的叶片,是由仿形铣床加工而成的,属精密部件,但由于仿形铣靠模长年累月地使用,已经磨损、变小、精度变低,加工出的涡轮叶片无法满足图纸尺寸要求。车间内只有一套仿形模板,如果从厂家订购,不仅周期长,而且成本高,这一难题长时间影响着公司的产品质量和生产进度。为彻底解决问题,他首先从了解它的性能特点开始,在仿形铣床前经常一蹲就是一天,对仿形模板反复进行研究,终于搞清了基本原理和性能特点。然后自己仿照加工了一个,但试验失败了。他没有灰心,没有气馁,边试验边总结,经过多次反复,试验终于成功,检测结果完全符合图纸尺寸的要求。

    为解决实际工作中遇到的技术难题,他已经没有8小时工作的概念了。去年冬天的一个夜晚,在组装过程中他发现一个进口组件有问题,可当时又找不到进口组件的原装图纸,他就采取土办法,拆了装、装了又拆,一直反复了十几遍,才找到了症结所在,最终排除了故障。这时已是深夜,偌大的厂房里只剩下了他一个人,身上披的棉袄不知何时掉到了脚下……

    在“双学三创”活动中,郭锐坚持以创新精神解决生产中的实际问题。以前,他们车间一直使用进口轴套装配c15机油泵,价格高得令人咋舌,使生产成本居高不下。他翻阅了大量资料,并运用掌握的理论知识和专业技术认真研究,认为经过改进工艺,用国产的轴套替代进口轴套的可行性比较大,他的这一设想得到领导和工艺人员的认可与支持。在他们的协助下,他通过反复试验和改进,成功地用国产轴套替代了进口轴套。仅此一项,每年可为企业节约40多万元。